Optimización de la producción de alcohol mediante la simulación de parámetros en la columna de destilación Bach de la planta piloto de alcohol de la FIQ - UNAP
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Date
2015Author
Macka Bardales, Rosa Elvira Del Carmen
Del Águila García, Roberto
Silva Cahuaza, Carlos
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Desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje por investigación, como un principio didáctico y como estrategia adecuada para la construcción de
conocimientos, concepciones, metodologías y actitudes.
Para el desarrollo de nuestro trabajo se ha procedido a realizarlo en dos etapas:
1. ETAPA: SIMULACION DE LA COLUMNA DE DESTILACION BATCH DE LA
PLANTA PILOTO DE LA FIQ, USANDO EL PROGRAMA DE CHEMCAD 6.1.3.
La preparación, ejecución y presentación de los resultados de la simulación de un proceso con Chemcad implica seguir 10 pasos o etapas:
1. Inicio de un nuevo trabajo
2. Selección de las unidades a utilizar
3. Creación del diagrama de flujo
4. Selección de los componentes del sistema
5. Selección de las opciones termodinámicas
6. Introducción de los datos de las corrientes de alimentación y de las corrientes de corte.
7. Introducción de las especificaciones para las unidades del diagrama de flujo
8. Ejecución de la simulación
9. Revisión de los resultados
10. Preparación de informes.
2. ETAPA: DESTILACION DE ALCOHOL EN LA COLUMNA BATCH DE LA FIQ.
Procedimiento realizado.
1. Inicialmente se procedió al encendido del caldero, para la producción de vapor
necesario para realizar la destilación, hasta lograr que la presión interna, sea la
deseada.
2. Se cargó el re-hervidor con mezcla alcohólica a rectificar, para lo cual se
adicionaron cortes de operaciones anteriores.
3. Una vez logrado la presión requerida en el caldero, se abrió la válvula para
permitir que el vapor ingrese a la planta de alcohol, como la presión de vapor del
caldero es superior, reducimos la presión de entrada a la planta de alcohol,
cerrando el pase de la válvula reductora de presión, hasta lograr una presión de
menor.
4. Conectamos el panel de control de temperaturas, este panel está conectado a las termocuplas insertadas en varios puntos del calderín.
5. Abrimos la válvula de ingreso del vapor a la chaqueta del calderín, siendo la
presión de entrada menor a la salida del caldero.
6. Se abrió la válvula de vapor al re-hervidor y se dejó estabilizar la torre de
destilación.
7. Se inicia el proceso de calentamiento del sistema, hasta lograr que la tubería que lleva el vapor de alcohol hacia los condensadores nos indiquen una temperatura lo suficientemente elevada para lograr la transferencia de masa.
8. Abrimos la válvula del agua de condensación, que va a permitir el condensado
de los vapores de alcohol, que van a retornar a la columna, midiéndose el flujo a
través del rotámetro.
9. Se trabajó a reflujo total, por un determinado periodo de tiempo, después de este tiempo, se procedió a abrir la válvula para permitir el pase del producto de
cabeza, el producto se obtuvo, hasta que la concentración de etanol en el
calderin sea la más baja posible.
10. El caudal promedio del producto de cabeza que se determinó tuvo como
unidades ml/min., durante un tiempo en minutos.
Después de realizar estas dos etapas, se procedió a realizar las comparaciones
de los resultados. Dando resultados satisfactorios, con respecto a la operatividad
de la columna batch.y su respectiva viabilidad. Presentando como herramienta
básica de ingeniería al programa de chemcad u sus respectiva utilización para
futuras corridas en la planta piloto de alcohol de la fiq. Así como la aplicación en el futuro laboratorio de procesos unitarios y de transferencia de masa, para nuestros futuros profesionales.
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